中国橡胶网讯 进入9月份,随着轮胎硫化生产线194台硫化设备氮气硫化技术的改造完成,贵州轮胎股份有限公司全钢生产系统硫化生产线全面实现氮气硫化,这是贵州发展绿色轮胎的又一亮点,是贵轮为贵阳市创建国家环境保护模范城市做出的又一新贡献。
传统硫化工序耗汽量占轮胎生产总耗汽的60%-80%,是企业的能耗大户,而硫化对轮胎的综合使用性能,包括均匀性、平衡性、耐磨性能和外观质量等起关键作用。为提高产品质量、降低设备投资和能耗,近年来,世界轮胎行业硫化加热介质方式发展到蒸汽/氮气硫化介质方式。
氮气硫化是一种蒸汽/惰性气体的硫化方式。采用190-210℃高压饱和蒸汽充入胶囊,升温后再向胶囊充入2.1-2.8MPa压力的高纯氮气增压,以达到高温高压的硫化条件,在保证成品轮胎质量较稳定的前提下,同时也能达到较高的生产效率。与过热水硫化工艺和传统的蒸汽硫化工艺相比,具有节能、没有管道剥蚀现象、设备运转率高、硫化系统压力稳定等优点,对轮胎产品的均匀性、平衡性、耐磨性能和外观质量具有很高的保障作用,且氮气作为一种惰性气体,不可燃且无毒害,生产安全系数高。
2009年,贵轮公司年产70万套载重子午胎硫化生产线氮气站采用PSA制氮技术,48台硫化机全面采用氮气硫化工艺投入生产,其提质降耗、低碳节能效果十分明显。
2013年3月,公司总投资4650万元,启动对全钢生产系统的D区、C区、大力士三条硫化生产线194台硫化设备实施采用氮气硫化替代过热水流化技术改造,定于2014年12月全面完成。
在近一年半21个月的时间里,技术改造工作在平缓中略显快速的节奏实施展开:
2013年4月,全钢D区完成第一台氮气硫化改造试验机台,之后进行了大量硫化试验,确定工艺标准;
2013年9月至2014年9月,全钢D区完成改造96台硫化机氮气改造;
2013年11月至2014年3月,全钢C区完成改造20台硫化机氮气改造;
2014年5月至2014.年9月,大力士硫化完成改造77台硫化机氮气改造;
2014年5月,新氮气站采用深冷制氮工艺,每小时制氮气2000标方,6月,三公司制氮站停用,新氮气站制氮量满足供应全钢、大力士、三公司硫化生产线生产用氮气。
至此,贵轮全钢系统硫化生产线全面使用氮气硫化技术生产轮胎,比“技改方案”确定的竣工时间提前近4个月。
目前,工程技术人员们正在对氮气硫化工艺存在的遗留问题进行完善,杜绝氮气泄漏、提高硫化胶囊使用寿命,以获取更大节能降耗效益。
据目前硫化生产线产生的效益统计,该项目每年产生效益1163.2万元,预计运行四年时间就可收回投资成本。
来源:中国橡胶网