6月11日,兰州石化公司SAN装置经历19天的例行清洗之后,处在高负荷生产状态,当天产量达到44吨。1月至5月,这套装置连续运行了118天,日均产量达到43吨,共生产C-01型、C-02型SAN树脂4095吨,装置连续运行天数、日均产量均创历史新高。
谁能想到,半年前SAN装置却因生产的产品亏损而被迫停产。兰州石化SAN装置建于1991年,主要生产苯乙烯和丙烯腈的共聚物BHF型SAN树脂,此产品具有较高的机械强度,可用于化妆品容器、圆珠笔杆、打火机外壳、冰箱抽屉等塑料制品的生产,年生产能力达1.5万吨。
前些年,合成树脂销售情况好,兰州石化又是国内“老牌”企业,产品质量可靠,技术服务周到,BHF型树脂曾经是市场的“宠儿”,为企业带来了良好效益,兰州石化橡胶厂ABS车间员工也引以为荣。
时过境迁。近两年,国内合成橡胶、合成树脂行业产能剧增,竞争呈现白热化态势,各种新产品层出不穷。兰州石化SAN装置生产的BHF型树脂为普通牌号,产品价格下滑,销量逐年下降,市场占有率不断萎缩,去年5月,SAN装置被迫停产。
“开工亏损,不开工更亏损。”兰州石化橡胶厂副总工程师张守汉提到当时的窘境时这样说。“装置停产了,我们怎么办?”强烈的生存危机感也涌上ABS车间员工的心头。
行业整体不景气并不意味着所有产品都不景气。去年12月,兰州石化橡胶厂和西北化工销售公司联合进行市场调研,在浙江余姚和慈溪塑料市场走访时,调研人员捕捉到一个重要信息:目前饮水机、电热水壶、蒸汽熨斗等家用小电器需求量逐年增大,由此影响着市场对SAN树脂专用料的需求量在不断增加。
“依靠技术改进,在现有SAN装置上开发家用小电器SAN专用料,让停产装置重振雄风。”调研人员当即购买了实物样品,搜集了产品性能标准,带回来研究。
有着半个多世纪橡胶生产历史的兰州石化橡胶厂集中技术力量,分析透明小家电原料的性能特点,提出了开发新型C-01型、C-02型SAN树脂的思路,编制开发方案,在橡胶厂ABS车间停产的SAN装置上进行试验性生产,尽快开发生产出新产品,投入市场,争创效益。
然而,生产并非一帆风顺。SAN装置的复工是在1月上旬进行,寒冷的天气给装置的温度控制带来恶劣影响。另外,这套装置毕竟停产了半年之久,阀门、管线、机泵是否完全可靠,技术和操作人员心里都没底,更何况新产品的熔融指数、残留单体等指标要求苛刻,控制范围较窄。
兰州石化橡胶厂生产、机动、安全部门和ABS车间齐心协力,对生产中可能出现的困难进行了分析,提前做好预案,准备好应对措施。新产品生产中,技术和操作人员昼夜坚守在各个关键控制点,精心调控,及时研究处理突发问题,开展了产品熔体质量流动速率和丙烯腈含量控制等多项攻关,最终生产出了合格的C-01型、C-02型SAN新产品。一季度两种新牌号的SAN树脂质量合格率达到100%。
“新产品与老产品相比,抗冲击强度、透光率、耐热度等指标都较为优越,且残留单体低,市场上很受欢迎。”橡胶厂ABS车间主任江海说。
为建立顺畅的销售渠道,兰州石化向集团公司提出改变新产品销售模式的建议,由西北化工销售公司独销C-01型、C-02型SAN新产品。建议被采纳后,产品增效有了保障。(来源:中国石油新闻中心)