5月份,巴陵石化合成橡胶事业部SBS装置环己烷单耗比上月下降1.3公斤,再次刷新历史最佳纪录。“降低环己烷消耗”持续改进项目当月降本价值69.5万元。
巴陵石化SBS装置已建成投产25年。为降低单耗,缩小与同行先进的差距,去年10月,SBS车间确立“降低环己烷消耗”运营转型持续改进项目,实施第二个月就见到成效,环己烷单耗同比下降了4.36公斤,降本160多万元。
今年,他们继续推进运营转型工作,车间管理及技术人员边学边干,以点带面,发动全员参与,促进持续改进工作逐步深入到班组一线。
在装置环己烷消耗持续下降的情形下,SBS车间再接再厉,深挖潜力。4月上旬,他们开展“走出去、请进来”活动,组织车间主任及相关技术人员到先进企业同类装置参观学习。通过与先进对标,他们发现仍有较大的优化空间,立即开展深入讨论,对装置的聚合和凝聚每一道工序、每一个环节高成本原因进行详细对比分析,对SBS装置4条聚合线出胶方式和聚合釜压力控制予以优化,在聚合釜各段生产过程实行精细操作,避免放空不凝气夹带或高压放空造成环己烷损耗;优化凝聚工艺,通过适当增加首釜温度提高首釜环己烷汽化动力。同时,在聚合反应时合理安排胶液生产量,避免胶液超时存放,提高凝聚系统预凝聚效果。
通过落实责任和强化绩效考核,5月份,SBS装置环己烷消耗有新降低。今年前5个月降耗价值240多万元。(来源:中国石化新闻网)